logo
Beining Intelligent Technology (Zhejiang) Co., Ltd
producten
Gevallen
Huis > Gevallen >
Laatste zaak van het bedrijf over Hoe we een CNC-machine met een mislukte kogelschroef hebben gerepareerd
Gebeuren
Contactpersonen
Contactpersonen: Ms. Shelley Dong
Contact nu
Mail ons.

Hoe we een CNC-machine met een mislukte kogelschroef hebben gerepareerd

2025-07-03
 Latest company case about Hoe we een CNC-machine met een mislukte kogelschroef hebben gerepareerd

 

Overzicht

Deze casestudy belicht hoe we een kogelomlooplagerstoring hebben gediagnosticeerd en gerepareerd in een CNC-machine, die leidde tot productiestilstand, verlies van nauwkeurigheid en hoge onderhoudskosten.

Door de hoofdoorzaken te identificeren en gerichte oplossingen te implementeren, hebben we de machineprestaties aanzienlijk verbeterd en de jaarlijkse onderhoudskosten met meer dan $35.000 verlaagd.


Het Probleem

Een klant meldde dat hun CNC-machine slijpende geluiden maakte en aan precisie verloor tijdens het gebruik. Dit leidde tot:

  • Ongeplande stilstand
  • Lagere productkwaliteit
  • Verhoogde reparatiefrequentie

Na inspectie identificeerden we het probleem als een defect kogelomlooplager, een essentieel onderdeel voor soepele en precieze machinebewegingen.


Root Cause Analyse

We vonden drie belangrijke redenen voor de lagerstoring:

1. Verkeerde Smering

Het gebruikte vet was te dik, wat een goede smering verhinderde en metaal-op-metaal contact veroorzaakte.

2. Slechte Installatie

Metingen toonden aan dat het lager tijdens de installatie niet correct was uitgelijnd, wat leidde tot ongelijke slijtage.

3. Verontreiniging

Metaalstof van bewerkingen kwam in de lagerbehuizing, en werkte als schuurpapier op bewegende onderdelen.


De Oplossing

Om het probleem op te lossen en toekomstige storingen te voorkomen, hebben we de volgende stappen ondernomen:

✅ Verbeterde Smering:

  • Overgestapt op het door de fabrikant aanbevolen vet
  • Automatische smeerapparaten geïnstalleerd om consistente smering te garanderen

✅ Precisie Herinstallatie:

  • Laseruitlijningsgereedschap gebruikt om het lager correct te installeren
  • Technici getraind in best practices voor installatie

✅ Verbeterde Verontreinigingscontrole:

  • Beschermende afdekkingen toegevoegd om stofinvoer te blokkeren
  • Magnetische spaanafzuigers geïnstalleerd om metaaldeeltjes op te vangen
  • Regelmatige reinigings- en inspectiecontroles ingesteld

Resultaten Na Reparatie

Verbeteringsgebied

Voor Reparatie

Na Reparatie

Levensduur Lager

~400 uur

1.500+ uur

Machine Positioneringsnauwkeurigheid

±0,15 mm

±0,03 mm

Jaarlijkse Onderhoudskosten

$18.500

< $7.000

Totale Jaarlijkse Besparing: Meer dan $35.000 aan stilstand- en vervangingsonderdeelkosten
Verbeterde Productie-efficiëntie en productkwaliteit hersteld


Belangrijkste Leerpunten

Voor onderhoudsteams en ingenieurs biedt deze casus waardevolle lessen:

  • Gebruik altijd het juiste type vet dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
  • Investeer in precisiegereedschap zoals laseruitlijningssystemen voor nauwkeurige installatie.
  • Houd lagers schoon — installeer en inspecteer regelmatig afdichtingscomponenten.
  • Let op ongebruikelijke geluiden of trillingen — dit zijn vroege tekenen van mogelijke storing.

Waarom Dit Belangrijk Is Voor Uw Bedrijf

Preventief onderhoud en correcte installatie van kogelomlooplagers kunnen helpen kostbare storingen te voorkomen en de levensduur van apparatuur te verlengen. Dit praktijkvoorbeeld bewijst hoe kleine veranderingen kunnen leiden tot grote besparingen en langdurige betrouwbaarheid.

Als u vergelijkbare problemen met uw machines ervaart, kunnen wij u helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze precisielageroplossingen en onderhouds-ondersteuningsdiensten.